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控制系統(tǒng)

PLC控制步進電機分度

星之球激光 來源:中電網(wǎng)2013-01-24 我要評論(0 )   

引言 大型軸承內(nèi)、外套上的分度、打孔是軸承中的關鍵工序,它的工藝水平和質量的高低直接影響軸承的質量、壽命和制造成本。目前軸承行業(yè)大型軸承內(nèi)、外套的分度方式普遍...

引言

  大型軸承內(nèi)、外套上的分度、打孔是軸承中的關鍵工序,它的工藝水平和質量的高低直接影響軸承的質量、壽命和制造成本。目前軸承行業(yè)大型軸承內(nèi)、外套的分度方式普遍采用人工分度方式,其分度精度低、累積誤差大、工作效率低、工人勞動強度大,對軸承性能的提高造成很大的影響。我們所研制的大型數(shù)控分度頭,采用plc可編程控制器,控制步進電機驅動蝸輪蝸桿對執(zhí)行工件進行自動分度,結構簡單、制造費用低,較好地解決了生產(chǎn)中的實際問題。

 

總體設計方案

  步進電機是將電脈沖信號轉變?yōu)榻俏灰苹蚓€位移的開環(huán)控制元件。在非超載的情況下,電機的轉速、停止的位置只取決于脈沖信號的頻率和脈沖數(shù),而不受負載變化的影響,即給電機加一個脈沖信號,電機則轉過一個步距角。其重要特點是只有周期性的誤差而無累積誤差。步進電機的運行要有步進電機驅動器這一電子裝置進行驅動,這種裝置就是把控制系統(tǒng)發(fā)出的脈沖信號轉化為步進電機的角位移,或者說:

  控制系統(tǒng)每發(fā)一個脈沖信號,通過驅動器就使步進電機旋轉一步距角。所以步進電機的轉速與脈沖信號的頻率成正比。因此,控制步進脈沖信號的頻率,可以對電機精確調速;控制步進脈沖的個數(shù),可以對電機精確定位。

  在我們所設計的數(shù)控分度頭中,就是利用這一線性關系,用plc進行電氣控制、編寫分度算法程序,控制脈沖信號的頻率和脈沖數(shù),步進電機驅動蝸輪蝸桿對執(zhí)行工件進行精確分度,并可實現(xiàn)調整、手動分度、自動分度等多種電氣控制。

  電氣控制方案為plc+步進電機及可細分驅動器+數(shù)顯尺。plc選用dvp20eh00t,ac220v供電20點200hz晶體管輸出類型;根據(jù)分度精度要求考慮,選用可細分驅動器及步進電機,考慮分度時對工件的扭矩m=fr=fnr,計算出最大扭矩為27nm。按矩頻特性選取步進電機,選130byg350a型三相混合式步進電機及配套細分驅動器ms-3h130m。

  該數(shù)控分度頭在徑向安裝數(shù)顯尺來控制徑向分度尺寸;由plc控制步進電機軸向分度。操作人員啟動電源,輸入分度數(shù)后,調整/分度開關置于分度位置即可實現(xiàn)手動或自動分度。在自動分度中可實現(xiàn)分度機構的松開、上升、分度、下降、卡緊再松開的順序控制。

 

分度算法

  設總孔數(shù)為d2,總脈沖數(shù)d0,分度脈沖可計算為:d0/d2=d4+d5(余數(shù))。若d5=0時,步進電機每轉動一次,電機轉角控制脈沖均為d4。若d5≠0時,將d5與孔數(shù)的一半(d2/2=d8)進行比較,若小于孔數(shù)的一半,步進電機先按d4個脈沖分度,步進電機每轉過一個分度角,余數(shù)d5累積一次,當累積數(shù)大于d8時,步進電機則按d4+1個脈沖分度一次,此時累積數(shù)減去d4+1脈沖的余數(shù)即d2-d5,然后再按d4個脈沖分度,依次類推直至分度完畢;若余數(shù)大于孔數(shù)的一半,步進電機先按d4+1個脈沖分度,余數(shù)按d2-d5累積,當累積數(shù)大于d8時,步進電機則按d4個脈沖分度一次,此時累積數(shù)減去d4脈沖的余數(shù)d5,然后再按d4+1個脈沖分度,依次類推直至分度完畢。這樣的分度算法,使孔與孔之間的分度誤差始終小于一個脈沖當量,可以實現(xiàn)在3600轉角誤差為0的分度精度要求。

  附表 plc的i/o配置表#p#分頁標題#e#

分度算法梯形圖

  分度算法梯形圖如附圖所示。

結束語

  該大型數(shù)控分度頭應用于1000mm~2000mm的軸承內(nèi)、外套的分度。主要優(yōu)點為:(1)分度精度高。驅動器在最高細分10000工作狀態(tài)下,孔孔之間分度誤差可控制在7.3μm,可以實現(xiàn)3600轉角誤差為0的分度精度要求,滿足了工件的分度要求。(2)工作效率高,分度速度快。選用的plc最高頻率為200hz,在自動分度工作狀態(tài)下,50個孔的分度工作不足十分鐘即可完成。(3)操作靈活、簡便。該數(shù)控分度頭實現(xiàn)調整(不分度)、手動或自動分度等電氣操作。人工分度方式需要測量、畫線等費工費時,由plc控制的步進電機自動分度方式只需輸入分度數(shù),即可實現(xiàn)分度的多種控制。(4)該數(shù)控分度頭經(jīng)濟、實用。投入使用后,較好地解決了以往大型軸承內(nèi)、外套的分度存在的問題,提高了軸承產(chǎn)品質量,降低工人勞動強度。

 

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