此前,該航空廠在對米格-31截?fù)魴C進行維修和現(xiàn)代化升級時發(fā)現(xiàn)了一個問題:新生產(chǎn)的零件并不總是能符合所要求的參數(shù),不是與相鄰的結(jié)構(gòu)之間出現(xiàn)縫隙,就是無法與表面貼合,與安裝孔不重合。后來發(fā)現(xiàn),雖然零件是按照飛機的量產(chǎn)圖紙生產(chǎn)的,但是索科爾航空廠生產(chǎn)的飛機本身就不完全與圖紙的參數(shù)相符,可能是在最初組裝時出現(xiàn)了誤差。
而且,米格-31戰(zhàn)斗機已經(jīng)服役超過30年,進行了多次維修,而負(fù)責(zé)維修的也不僅僅是索科爾航空廠,還有其他航空維修廠。每次維修的結(jié)果也并非總是準(zhǔn)確記錄在案。
索科爾航空廠設(shè)計局首席設(shè)計工程師阿列克謝·連金稱,“事實證明,我們研發(fā)、生產(chǎn)了零件,花費了時間和金錢,但卻沒能安裝它們?!睋?jù)統(tǒng)計,在對米格-31進行維修和現(xiàn)代化升級期間,大約五分之一由俄羅斯聯(lián)合航空制造集團新設(shè)計,并在索科爾航空廠生產(chǎn)的零件需要重新返工。
但是,對每個零件單獨進行測量、調(diào)配、再生產(chǎn)的成本很高,僅第一個零件就付出了很高的代價。從發(fā)布設(shè)計任務(wù)到查出“問題”平均花費了340個小時,而且成本也非常高,第一批零件的平均生產(chǎn)成本,包括在生產(chǎn)完成后查出結(jié)構(gòu)錯誤,在2000至78500盧布之間,而且有的零件需要返工兩次,甚至三次。
在這種情況下,連金開始尋找一種可以在設(shè)計階段就發(fā)現(xiàn)問題的辦法,為此他想到了3D打印機,因為在完成文檔設(shè)計之前,可以在3D打印機上打印未來產(chǎn)品的原型。
連金的這個項目在俄羅斯聯(lián)合航空制造集團舉行的競賽中引發(fā)了熱烈討論,其他公司的同事問他:“你是購買現(xiàn)成的打印機還是購買單獨零件組裝而成?”連金回答說:“我們是買的零件?!薄皬哪睦镔I的?”“從中國。”“能具體說說在中國哪里買的嗎?”連金笑著說:“在網(wǎng)站上就能買到,中國阿里巴巴全球速賣通網(wǎng)站?!贝髲d里響起了熱烈的喝彩。
連金說,“現(xiàn)在,設(shè)計師本人在車間工作人員的幫助下對零件進行試量。這很方便,因為如果在檢測打印原型時發(fā)現(xiàn)了不符的地方,那么設(shè)計師本人會立即看到。設(shè)計師可以立即測量偏差并決定需要如何修改?!?/span>
引入零件的3D設(shè)計之后,在完成設(shè)計文檔之前,就可以進行產(chǎn)品的3D原型打印及試安裝。與以前的過程不同,新的周期不需要生產(chǎn),只包括4個階段,而不是10個階段,其所用時間只是原來的1/11,共29個小時。
最初,該航空廠的目標(biāo)是將糾錯成本降低為原來的1/11,但現(xiàn)在的結(jié)果證明,成本只是原來的1/75,使用3D打印的效果大大超出了研發(fā)人員的期望。據(jù)了解,在未引進3D打印之前,生產(chǎn)零件的平均成本超過了22000盧布,航空廠人員原希望在引入3D打印后將成本降至2000盧布,但現(xiàn)在只有300盧布。也就是說,由于采用了3D原型設(shè)計,在設(shè)計過程中發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤的成本現(xiàn)在降低了98.7%。
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